新春伊始,河南豫光锌业三厂生产车间机器轰鸣,电解二工段生产线平稳高效运转。工段长秦鹏飞穿梭车间,仔细检查设备、查看指标。监控终端上生产数据实时跳动,员工紧盯屏幕即可精准调控,往日挥锤砸料、奔波巡检的忙碌场景不复存在。
“以前碳酸锶下料不均、料仓粘料,得24小时紧盯,现在改造后巡检两小时一次,劳动强度大降,值班也轻松多了。”电调班班长黄凌志笑着说,这一切都源于秦鹏飞带领团队啃下技改“硬骨头”。
碳酸锶下料难题曾是工段提质降耗的拦路虎,自制下料器易断料、涌流,近1吨的日均消耗仍难保证锌锭质量。秦鹏飞带领团队摸索测试,白天盯现场,晚上查资料,对接厂家,多次修改拨料铲设计,将波浪形拨料铲优化为“5”字形,并重构传动结构,彻底解决物料粘连问题。如今,碳酸锶日均下料量减半至0.5吨,锌锭合格率稳步攀升,员工摆脱了烦琐的盯防工作。
车间温度把控也是生产关键。去年夏季冷却塔降温不足,电解槽温升至47摄氏度,存在多重安全隐患。秦鹏飞团队改造进出液管道,将冷却塔塔顶直喷改为两侧对喷,加装蜗壳喷淋装置提升雾化效果,降温幅度达6~8摄氏度;还配套加装收水器、增设回流管道,既解决了酸雾外溢问题,又保障了冬季生产。7台冷却塔改造后,电解槽温稳定在42~43摄氏度,高温隐患彻底消除。
在降本增效上,秦鹏飞带领团队抠细节、查隐患。他们用热成像仪对224个电解槽及相关设备逐一扫描,精准整改漏电隐患点;大修时反复调试,将槽电压差值降至1伏以下,创历史最低水平。他还历经2个月实验,摸清阳极泥产生规律,压缩阳极板通平周期、优化极板间距,将工段槽电压从745伏峰值降至732伏。
谈及技改初心,秦鹏飞话语十分朴实:“就想为员工减负,改善劳动条件,同时解决生产浪费、低效问题。企业效益好了,大家收入提高是我最大的期望。”