“从改变氧枪角度入手,把阳极炉寿命从6个月延长到1年,拿下行业第一。更重要的意义是,能跟上咱们豫光人双底炼铜大系统检修的步伐。”河南豫光金铅股份有限公司玉川冶炼厂阳极炉炉前工段华毅说。
早在原来的熔炼一厂时,段华毅已是大家口中的“炉医生”。来到玉川冶炼厂后,他发现自己需要从零开始——豫光集团首创的双底吹连续炼铜工艺产出的粗铜含杂高,成为制约阳极炉生产的硬伤。那时,阳极炉每开200炉次,渣线区就得挖修,开380炉次便要大修。一年一次的大修,耗费资金不说,还严重影响生产进度,劳动强度大到职工上班时腿都发抖。
段华毅不服气。他先将挖修下来的耐材一块块分析,从抗渣性、耐高温性、热稳定性等多方面对比筛选,重新选定材料;又创新砌筑方式,将透气砖换成性价比更高的国产砖,既能降成本,又可提稳定性。完成硬件改造后,炉次提升至开260炉次进行挖修。但是,职工劳动强度还是大得离谱。
盛夏酷暑。段华毅看见工友浑身湿透,汗水顺着工装往下流。他便暗暗发誓,一定要想出根治的办法。
从那以后,他把阳极炉上所有能看到炉内的开口都视作“希望之窗”。炉子平静还原时,盯着溶液与渣线区耐材的接触状况;转炉过程中,紧盯氧枪气流对渣线区的冲刷面积、强度和烧损程度,连冲刷次数都不放过。
段华毅说:“那段时间,我都走火入魔了。回到家看着锅里滚沸的热水,都在想这与炉子里的溶液有什么联系?每次转炉,氧枪气流吹起的高温溶液正好冲刷在渣线区耐材的位置。我就想着,咱们能不能把氧枪的角度变一下?”
段华毅的想法引来质疑:“这怕是不行吧?堵枪、清枪的痛,会不会再来一遍?”于是,他便开始验证,让大家心服口服。
段华毅把氧化还原枪的角度一度一度往下调,每调一次,就盯着炉子看效果、做记录。通过3个月的验证,枪堵不严重,溶液对耐材的冲刷力度明显下降。阳极炉挖修周期延长至350炉次,大修首次突破700炉次。他心中那个让炉寿翻倍的目标,正在一步步接近。
但是,段华毅说:“这还远远不够,我的目标是让冲刷线彻底低于渣线区,把隐患完全清除。”
氧化还原枪再调试,稀氧燃烧枪再调试,又是3个月的验证。在别人看来不可能的事,段华毅愣是干成了——阳极炉挖修周期再创新高,达到400炉次以上,大修周期突破750炉次。
如今,阳极炉挖修周期已延长到450炉次以上,大修周期延长到900炉次;炉子从一年一大修,变成两年一大修。
这一突破,不仅给企业省下高额维修成本,更消除炉寿后期的安全隐患。玉川冶炼厂连续生产能力达到行业最优水平,续写“豫光奇迹”。